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一、渭南某污水廠工藝調試及運行優(yōu)化項目:
調試難點:進水水質波動大,設備自動化程度低,設備維修率較高等困難,污水廠自動化程度低,全部是手動操作;人員配備不齊;進水水質波動很大(尤其COD:300-800mg/l);好氧池數(shù)量多,每個池曝氣量靠手動調節(jié)閥門;調試期間頻繁停電,人為錯誤操作時有發(fā)生。
針對該污水廠進水水質時間波動大,設備自動化程度低、維修率較高等運行問題,利用我公司“污水處理智慧運行工作站”對活性污泥各項指標進行測試分析,推出最佳方案。通過調試在2周內解決了沉淀池大塊污泥上浮,出水SS過高等問題,出水達到一級A標準。
此外,根據(jù)工作站數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計,通過優(yōu)化工藝,使得該污水廠在水質達標并穩(wěn)定運行的同時減少了約30%的耗電量,為廠區(qū)創(chuàng)造直接經濟效益。
項目調試現(xiàn)場
二、安康某污水廠快速啟動運行項目:
該污水處理廠由于原有設計與運行工況不相符,部分配套管網的滯建,造成該污水處理廠的“運而不足”。調試難點:污水處理廠各種硬件設備狀況頻發(fā);控制系統(tǒng)及軟件不完善;進水水質水量變化波動大;調試期間經歷當?shù)刈畹蜌鉁?,硝化細菌難培養(yǎng),出水氨氮不易達標;調試期間面臨停水、停電、人為誤操作等異常狀況。
在各種軟、硬件并不完善以及水質水量變化波動較大的情況下,利用我公司“污水處理智慧運行工作站”快速完成單機及聯(lián)機調試和活性污泥的培養(yǎng)等工作,突破技術難點,調整工藝優(yōu)化運行,實現(xiàn)了該廠水質達標、穩(wěn)定運行的效果。
項目調試現(xiàn)場及水質達標前后對比
項目調試現(xiàn)場
三、甘肅某污水廠事故恢復項目:
該污水處理廠由于受到有害廢水的沖擊,氨氮去除率為零。調試難點:調試期間進水氨氮波動大;水溫在10℃以下;下雪結冰等不利狀況。
在低溫、進水波動大、硝化菌流失等的不利因素的條件下,調試人員利用我公司“污水處理智慧運行工作站”反饋的一系列數(shù)據(jù)、指導方案等相關技術手段,結合公司多年項目調試經驗,對污水廠運行工藝進行優(yōu)化,經過一周緊張而有序的調試,最終出水COD、氨氮穩(wěn)定達標,污泥絮體緊實,脫水效果良好。
項目調試現(xiàn)場
污水廠氨氮達標數(shù)據(jù)分析折線表